本文摘要:摘要:结合陕西某公司600kt/a甲醇装置的运行实际,分析了污水总排放口总磷浓度超标的主要原因,如气化灰水处理工序、循环水站、脱盐水站、中水回用站等均使用了含磷分散剂和含磷阻垢剂,并提出相应的调控措施或更换无磷药剂等。 关键词:甲醇生产;水处理;总
摘要:结合陕西某公司600kt/a甲醇装置的运行实际,分析了污水总排放口总磷浓度超标的主要原因,如气化灰水处理工序、循环水站、脱盐水站、中水回用站等均使用了含磷分散剂和含磷阻垢剂,并提出相应的调控措施或更换无磷药剂等。
关键词:甲醇生产;水处理;总磷超标;含磷药剂;调控措施
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1概述
陕西润中清洁能源有限公司(原陕西煤化能源有限公司)甲醇装置设计能力为600kt/a,配套建设的污水处理站设计能力为330m3/h,2014年底甲醇装置建成投产,2015年初污水排放达标,2016年达产达效,产能达到633kt,2017年甲醇装置通过环保设施竣工验收。依据DB61/224-2011《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》,我公司执行第二类污染物最高允许排放浓度的一级标准,即氨氮浓度ρ(NH3-N)≤12mg/L,化学需氧量COD≤50mg/L,由废水在线检测设施实施全天候检测,并上传国家环保平台进行监控。
DB61/224-2011标准中,也对诸如总氮(N)、磷酸盐(以P计)、硫化物(以S计)等的排放浓度提出限值要求,但尚未实施在线检测和监控,只是由企业自行检测或委托有资质的第三方进行检测。由于DB61/224-2011标准中“磷酸盐”的检测方法就是采用GB/T11893-1989《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》,和我公司检测“总磷”含量所用的检测方法一样,测定结果也一致。笔者认为检测的甲醇装置所排放污水中的“磷酸盐”浓度用“总磷”浓度更准确,故为了表述统一,我公司所涉及到总排放口污水、气化灰水、循环水、脱盐水等的水质检测报告中,关于“磷酸盐”的表述均使用“总磷”替代。
2总磷浓度超标的原因分析
2017年11月28日检测发现,我公司甲醇装置所排放污水中的总磷浓度ρ(P)达到0.78mg/L,而DB61/224-2011标准中磷酸盐的最高允许排放浓度ρ(P)为0.50mg/L,超标0.28mg/L。
2.1气化灰水中总磷浓度控制情况
在甲醇生产过程中为了防止气化灰水中Ca2+、Mg2+形成碳酸盐析出并产生大量结垢,而堵塞设备和管道,故在灰水处理工序向回用灰水中添加分散剂,以减轻或杜绝灰水结垢现象,保证灰水系统长周期、平稳运行,这也是气化装置安、稳、长、满、优运行的基础。气化灰水分散剂中的主要成分为磷酸盐,其灰水质量指标之一就是总磷浓度,2017年1~12月气化灰水中总磷浓度检测情况,下半年气化灰水中的总磷浓度较上半年的要高,尤其是5月份之后,总磷浓度大幅提高,是前4个月平均值的2~4倍。
2017年11月下旬,检测到气化灰水中的总磷浓度波动较大,总磷浓度24日达到最高13.5mg/L,26日最低仅为3.2mg/L,最高值是最低值的4倍多。气化灰水先送至污水站处理,再进入中水回用站处理,直到排放出厂需要4~6d,这也是气化灰水在污水站和中水回用站的停留时间,故11月24日气化灰水中总磷浓度达到13.5mg/L是造成11月28日总排口污水中总磷浓度超标的主要原因。
气化灰水中总磷浓度之所以会达到如此之高,主要是因为∶①生产操作重视不够,未严格执行定点定量添加分散剂的规定;②也不排除为了防范灰水系统结垢堵塞,有意大量添加分散剂,从而导致气化灰水中总磷浓度居高不下。由此可见,气化灰水中总磷浓度的高低,不但影响污水处理站、中水回用站污水(废水)中总磷含量,而且直接决定总排口污水中总磷浓度是否超标,故应引起高度重视,将气化灰水中总磷浓度作为全厂重点监控的环保指标之一。
2.2循环水中总磷浓度控制情况
通常,在循环水中按要求添加一定量的阻垢剂,以防止以循环水为冷却介质的换热器出现结垢、堵塞现象,从而影响传质速率和换热效率。衡量阻垢剂添加量的标准是循环水中总磷浓度,其指标控制范围为4.0~6.0mg/L。2017年1~12月循环水中总磷浓度基本控制在指标范围之内,仅5月份达到指标上限6.0mg/L,是全年循环水中总磷浓度控制最高的一个月。从表2中2017年11月下旬的检测数据来看,循环水中的总磷浓度控制得基本良好,和全年的平均值5.10mg/L比较相近,较当月的平均值4.95mg/L稍高一点。循环水中总磷浓度是影响总排放口总磷浓度的第二大因素,一旦添加阻垢剂过量,循环水中的总磷浓度严重超标,也会导致总排放口污水中总磷浓度不达标。
2.3脱盐水站中和水中总磷浓度控制情况
在脱盐水站制备脱盐水的过程中,通常必须定时定量添加阻垢剂,以防止反渗透装置结垢堵塞。这样,脱盐水站的浓水中就含有一定量的磷酸盐,检测其中的总磷浓度一般在1.0~2.0mg/L。原设计,脱盐水站的这些浓水先进入中和水池,经酸碱中和后pH值为6~9时,再送入中水回用站进行处理后回用。后来,将此浓水引入2台280t/h燃煤锅炉的捞渣池,作为捞渣水补充水使用,最终送入污水站进行处理。因此,这也是影响总排口污水中总磷浓度的一个主要因素。
2.4中水回用站浓水中总磷浓度控制情况
中水回用站有反渗透装置,在此装置内也同样添加阻垢剂,以防止反渗透膜结垢堵塞。中水回用站来水包括污水站处理水、循环水置换水、脱盐水中和水等,这些水中均含有浓度不等的磷酸盐,再加上反渗透装置又添加阻垢剂,处理后浓水中总磷浓度时常达到3.0mg/L。若这些处理后的浓水直接排放,则可能造成总排放口总磷浓度超标。
2.5污水站处理水中总磷浓度控制情况
我公司污水站采用QWSTN活性污泥法,处理甲醇生产过程中产生的工业污水。按理应添加磷酸盐,以补充微生物所需的第3大养分P,最终满足活性污泥的养分平衡即:m(C)∶m(N)∶m(P)=100∶50∶1。因气化灰水和循环水中总磷浓度较高,故污水站一直未添加磷酸盐,但好氧池内污水中总磷浓度在0.33~1.31mg/L。从表2中2017年11月下旬的检测数据可见,污水站处理水中总磷浓度平均达到1.15mg/L,均高于表1中全年的平均值0.71mg/L和当月的平均值0.78mg/L,这是总排放口污水中总磷浓度超标的间接原因。
当然,这也是气化灰水中总磷浓度高引起的,因为气化灰水就是进入污水站进行脱磷除氮降碳的。换个角度而言,气化工序、循环水站、中水回用站、脱盐水站等煤化工装置都是用磷和产磷之处,只有污水处理站需用磷而不产磷,以消耗全厂污水中所产生的总磷。尽管最终没有全部消耗完,但为减少全系统污水中总磷排量做出了贡献。也就是说,只要其他装置严格控制污水中的总磷浓度,经过污水站的活性污泥处理后,总排放口的污水中总磷浓度会实现达标排放的。
3调控措施
3.1气化灰水中分散剂用量的控制措施
1.摸索和确定气化灰水中总磷浓度适宜的控制指标,既不能引起总排口污水中总磷浓度超标,又不能造成气化灰水系统频繁结垢堵塞,而影响气化装置的长周期运行。
2.结合2017年全年气化灰水中总磷浓度的控制情况,确定气化灰水中总磷浓度的控制指标为5.0~6.0mg/L,并严格控制、管理和考核,总排口总磷浓度就不会超标。
3.根据所确定的气化灰水中总磷浓度指标,反算出所需添加的分散剂用量,并按照规定时间、规定频次和规定用量,在气化灰水中添加分散剂,以确保指标合格。
4.结合气化装置的运行情况,逐步降低气化灰水中总磷浓度的控制指标,在不影响灰水系统结垢的前提下,降得越低越好。
5.在依然使用含磷分散剂时,应加强药量控制,尽最大努力控制其总磷浓度在最低水平,但绝不能因此造成系统结垢堵塞而停车清理。
3.2有磷药剂改为无磷药剂的措施
1.循环水站所使用的阻垢剂量大,循环水置换量和排放量也大,必须选用新型无磷阻垢剂予以替代,这是降低循环水和外排污水中总磷浓度最重要、最有效的手段,必须高度重视。2.尽管脱盐水站和中水回用站反渗透装置所使用的阻垢剂量并不大,但也要用无磷药剂代替,以确保污水达标排放。3.无磷阻垢剂的使用较为广泛,在其他煤化工企业使用效果良好,只是单价稍高一些,但必须予以更换,即使增加运行成本也不能造成污水中总磷浓度超标,这是原则问题,不容忽视。
4.我公司已于2018年10~12月将循环水站、脱盐水站和中水回用站的含磷阻垢剂先后更换为无磷阻垢剂,这是污水中总磷浓度实现达标排放的主要措施,收效极为显著。5.只有在煤化工装置全面采取药剂替代和节磷减磷措施,才能保证总排放口污水中总磷浓度ρ(P)≤0.5mg/L,才能实现常态化达标排放。
3.3污水处理站污水中总磷浓度的控制措施
在利用活性污泥处理污水的过程中,适当的总磷浓度有利于为微生物提供养分P,否则还必须在污水站添加磷酸盐,故应运行好污水处理站,保持污泥活性良好,增大总磷消耗量,为实现达标排放创造条件。
4效果评价
2018年元月起,我公司在用磷产磷第二大户循环水装置进行尝试,将循环水中添加的含磷阻垢剂全部更换为无磷阻垢剂,以降低总排口污水中总磷浓度,收到了良好的效果。在气化工序、循环水站、中水回用站、脱盐水站等煤化工装置运行过程中,也采取了一系列节磷控磷措施,尤其是控制气化灰水中含磷分散剂的添加量,从而保证了总排放口污水中总磷浓度达标。
5结束语
加强生产运行管理,严格控制各类工艺指标,无论是厂控指标,还是车间控制指标,甚至是班组控制指标,均必须严格执行,严厉考核。同时,应将各类药剂消耗一并纳入日常考核之列,严格管理,严防浪费。浪费一点不要紧,而造成排污不达标,其后果则极其严重。因此,加强生产运行岗位各个环节的管理,严守纪律,严控指标,严抓消耗,严厉考核,这是保证各类工艺指标、技术经济指标和环保指标达标的有效手段。在循环水站、脱盐水站和中水回用站使用无磷阻垢剂的基础上,逐步选择和替代气化灰水工序所使用的含磷分散剂,持续实施替换改造工作,推广和普及使用无磷药剂,进一步降低总排放口污水中总磷浓度,以实现污水长期达标排放。
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